Die Gehäuse durchlaufen 3 Stationen: Grundierung, Decklack, Klarlack.
Aufgabe: In allen Stationen die Schichtdicken optimieren.
Jan. 2015 - Dez. 2015
1 Jahr
Kassel, Deutschland
Roboterprogrammierer
Mercedes Benz
Lackiererei ABB IRC5P Steuerung.
Lkw-Achsen lackiert.
Auftraggeber: IAG/Eisenmann.
Lkw-Achsen lackieren mit 2 Komponenten Lack.
Farbauftrag im Linetracking Verfahren.
Programme neu erstellt und optimiert.
Jan. 2015 - Dez. 2015
1 Jahr
Born, Niederlande
Roboterprogrammierer
Nedcar VDL
ABB S4 Steuerung.
Feinnaht Abdichten.
Teilweise Inbetriebnahme mit VMT Kamerasystem, Programmierung und Optimierung.
Auftraggeber: SAR.
Lackbereich (PVC) ABB S4 Steuerung.
Feinnaht Abdichten am Mini Cooper.
PVC Versorgung über SCA System.
Jan. 2015 - Dez. 2015
1 Jahr
Saarwellingen, Deutschland
Roboterprogrammierer
RESA
KUKA VKRC4 Steuerung.
Seitenscheiben Audi-Karosse kleben.
Inbetriebnahme und Programmierung.
Auftraggeber: IAG/RESA.
Voraufbau KUKA VKRC4 Steuerung.
Programmierung ist VW Standard.
Anlage für Seitenscheiben Audi-Karosse kleben.
Die Fördertechnik transportiert die Scheibe zur Entnahmestelle.
Der Roboter greift die Scheiben mittels Sauggreifer und beschichtet den Rand mit Kleber.
Die Klebepistole ist als Externe Achse dem Roboter zugeordnet.
Jan. 2015 - Dez. 2015
1 Jahr
Gothenburg, Schweden
Roboterprogrammierer
Volvo
ABB IRC5P Steuerung.
Lackbeschichtung Karossen-Rahmen optimiert.
Auftraggeber: IAG/ABB.
Lackiererei ABB IRC5P Steuerung.
Alle dort lackierten Modelle.
Im Stop and Go Betrieb, Lack und Klarlack Beschichtungen optimiert.
Jan. 2014 - Dez. 2015
2 Jahren
Ingolstadt, Deutschland
Roboterprogrammierer
Audi
Lackbereich ABB IRC5 Steuerung.
14 Roboter in der FAD, Inbetriebnahme mit Kamerasystem ISRA.
Feinnahtabdichten und UBS programmieren und optimieren aller dort gebauten Modelle.
Auftraggeber: IAG.
Lackbereich (PVC) ABB Roboter IRC5 Steuerung, Inbetriebnahme und Programmierung.
Anlage zum Applizieren von PVC Nahtabdichten. PVC Versorgung EFTEC-System.
14 ABB Roboter Steuerung IRC5 eingebaut, ausgestattet mit Kameras der Firma ISRA.
In der Inbetriebnahme Pfade mit den Robotern festgelegt, in denen Bilder zur Verschiebung der Base aufgenommen werden.
Applikationsprogramme erstellt und optimiert.
In der UBS Anlage erst 5, später nochmal 5 ABB Roboter eingebaut, in Betrieb genommen, programmiert und optimiert.
Jan. 2010 - Dez. 2013
4 Jahren
Regensburg, Deutschland
Roboterprogrammierer
BMW
Lackbereich Kuka KRC2 und KRC4 Steuerung.
12 Roboter in der Bördelfalzversiegelungsanlage, Inbetriebnahme mit Kamerasystem ISRA und VMT.
Nahtabdichten und UBS programmieren und optimieren aller dort gebauten Modelle.
Auftraggeber: SAR, später BMW.
Neue Roboter eingebaut, Inbetriebnahme und Programmierung.
Neue Anlage zum Applizieren von PVC-Nahtabdichten.
12 Kuka Roboter (8 KR30L16, 4 KR30HA_3) mit KRC2 Steuerung eingebaut.
Roboter sind zusätzlich mit Kameras der Firma ISRA ausgestattet, um Nähte an Anbauteilen genau zu treffen mit speziell gefertigten Düsen (z.B. in den Spalt zwischen den Türen eintauchen und die Bördelung von innen abdichten).
Roboter Inbetriebnahme und Programmieren der Fixpositionen und Applikationen an allen dort gebauten Karossen.
In der UBS Anlage alle Karossen Typen programmiert und optimiert (Roboter Kuka KR16 mit KRC2 und KRC4 Steuerung).
Jan. 2001 - Dez. 2009
9 Jahren
Frankfurt, Deutschland
Projektleiter, Inbetriebnehmer und Programmierer
Aksys GmbH
Folienanlage mit Kuka KRC2 Steuerung. Folie mit Sauger auf Palette stapeln.
Auftraggeber: Aksys GmbH.
Optimierung der Folienanlage.
Die auf der BA2-Anlage produzierte Alufolie mittels Sauger System von der Schere auf eine Palette gestapelt.
Zur Verfügung stand ein Roboter von Kuka KR 125 KRC2 Steuerung.
Entwicklung eines Saugsystems, das sich der Foliengröße angepasst hat.
Die Folie besteht aus Aluminium und Butyl und wird an der Anlage in verschiedenen Größen geschnitten.
Die Taktzeit beträgt 5,5 sek. (Zeit von einem zum nächsten Schneiden der Folie).
Der Roboter entnimmt die Folie und legt sie auf einer Palette ab, je nach Größe in verschiedenen Positionen.
Wenn eine gewisse Höhe erreicht ist, wird die Palette zum Transport freigegeben.
Jan. 2001 - Dez. 2009
9 Jahren
Frankfurt, Deutschland
Roboterprogrammierer
Aksys GmbH
Entwicklung u. Erprobung Applikationsanlagen für spritzbare Massen. Roboter sind Kuka KRC2 und Fanuc RJ3i.
Auftraggeber: Aksys GmbH.
Forschung und Entwicklung.
Verschiedenste Materialien getestet, ob und wie man das Material mit Robotertechnik spritzen kann.
Pick & Place entwickelt: automatisches Einlegen der Dämmmatten mit einem Roboter in die Karossen.
Dafür nötige Greifer konstruiert und gebaut, am Roboter angebracht und so programmiert, dass er die Teile positionsgenau in die Karosse einlegte.
Jan. 2001 - Dez. 2009
9 Jahren
Terrassa, Spanien
Roboterprogrammierer
Aksys GmbH
Butylkleber Materialauftrag mit ABB IRB 1400 S4 Steuerung.
Umbau und Inbetriebnahme von Druckregler auf Dosierer.
Programmierung und Optimierung des Auftrags.
Auftraggeber: Aksys GmbH.
Die Anlage bestand aus einer Fasspumpe, Schlauch, Druckregler und Pistole.
Aufgabe: Druckregler austauschen gegen einen Dosierer.
Das Butyl wird mit ca. 180 Grad verarbeitet, also mussten die Komponenten diese Hitze aushalten.
Dosierer bestellt, eingebaut und in Betrieb genommen.
Roboter: ABB IRB 1400 S4 Steuerung.
Zusätzlich bekam die Anlage eine neue Pistole, somit mussten die vorhandenen Programme optimiert werden.
Jan. 2001 - Dez. 2009
9 Jahren
Lemförde, Deutschland
Roboterprogrammierer
Elastogran
B+M Lackierroboter für Wannenbeschichtung programmiert.
Auftraggeber: Aksys GmbH.
Beschichtung einer Wanne mit Material bestehend aus Polyurethan.
Materialauftrag mit dem Roboter optimiert.
Besonderheit: Material härtet schnell aus, daher musste nach jedem Spritzvorgang die Pistole schnellstmöglich gereinigt werden.
Jan. 1999 - Dez. 1999
1 Jahr
Neckarsulm, Deutschland
Roboterprogrammierer
Audi
Kuka VKRC2 Steuerung 6 Roboter mit Swirl für spritzbare Dämmmasse, Aufbau, Inbetriebnahme, Programmierung.
Auftraggeber: Eisenmann.
Aufgaben: Aufbau, Inbetriebnahme und Programmierung der Roboter.
6 Kuka KR 6 mit VKRC2 Steuerung.
Die Roboter wurden mit einem Swirl (Pistole mit rotierender Düse) ausgestattet.
Ein Roboter wurde noch mit einem Dorn am Arm ausgestattet, um die Heckklappe zu öffnen und zu schließen.
Jan. 1998 - Dez. 1998
1 Jahr
Zwickau, Deutschland
Baustellenleiter
VW
Zweite UBS Linie aufgebaut – mit Fanuc RJ3 Steuerung.
6 Spritzroboter und 2 Reinigungsroboter, Inbetriebnahme und Programmierung.
Auftraggeber: Eisenmann.
Aufbau der UBS Linie mit 8 Fanuc Robotern gesteuert.
Positionieren der Roboter mit Zusatzachse.
Koordination der Kabelverlegung und Materialversorgung.
Bestückung der Roboter mit Pistolen und Verschlauchung.
Inbetriebnahme der Roboter Fanuc M 16 RJ3.
Programmieren und optimieren der Schichtdicke aller Karossen-Typen.
2 von diesen 8 Robotern sind für das Reinigen der Stehbolzen am Karossenboden zuständig.
Für diesen Auftrag eigenständig ein Abblas-Tool entwickelt.
Jan. 1997 - Dez. 1997
1 Jahr
Eisenach, Deutschland
Roboterprogrammierer
Opel
Schweißroboter Fanuc RH und RJ1 Steuerung.
Im Rohbau Schweißroboter programmiert.
Auftraggeber: FFT/EDAG.
Es wurden neue Frässtationen für das Abfräsen der Schweißkappen an den Schweißzangen eingebaut.
Dafür die Positionen neu geteacht.
Anschließend Produktionsbegleitung, um die Schweißpunkte zu optimieren.
Verschieben der Schweißpunkte und Einstellen der Schweißsteuerung.
Jan. 1997 - Dez. 1997
1 Jahr
Zwickau, Deutschland
Roboterprogrammierer
VW
2 Fanuc Roboter RJ2 Steuerung in der UBS Linie nachgerüstet.
Zusammenfassung
Seit 1997 in der Roboter-Branche tätig.
Seit 01.11.2010 selbstständig.
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Spanisch
Muttersprache
Niederländisch
Fortgeschritten
Tschechisch
Grundkenntnisse
Ungarisch
Grundkenntnisse
...und 2 Weitere
Ausbildung
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